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          空壓機異常軸振問題的分析與解決

            【壓縮機網一、簡述

            河南豫光金鉛股份有限公司制氧廠現有兩套空分裝置,分別為KDONAr-4000/1800/110型和KDONAr-6000/2000/180型,其原料空氣壓縮機均為離心式壓縮機,其中4000空分裝置空壓機為H440-6.2/0.98型,系開封某空分公司2002年2月出產,6000空分裝置空壓機為DH63-32型,系沈陽某鼓風機廠2004年11月出產,兩空壓機均整體齒輪型結構,四級壓縮、三級冷卻,由同步電機通過齒輪聯軸器驅動大齒輪。一二級葉輪在一根齒輪軸上,三四級葉輪在一根齒輪軸上,分別與大齒輪嚙合,靠大齒輪進行增速,電機轉速1500r/min,H440空壓機一二級轉子轉速12387r/min,三四級轉子轉速14769r/min;DH63空壓機轉子則分別為9512r/min、11470r/min。每只轉子上有2只徑向軸承,系可傾瓦軸承,采用油供油強制潤滑。

            可傾瓦軸承有5塊瓦,周向均布,軸襯的配列位置與主軸頸同心,瓦塊為鋼制件,內孔澆鑄巴氏合金,與墊塊裝在一起。裝在軸承內的瓦塊可以繞著自己的軸線(與主軸頸中心線平行)單獨擺動,同時由螺栓周向限位,使它在工作時不會與軸頸一起轉動,這種可傾瓦軸承對于減振很有效,油從軸承殼的外側環形間供入,經過軸承間隙回油。

            運轉中,每塊瓦塊隨著軸頸旋轉而生產的流體動力調整自己的位置,從而使每個瓦塊具有最佳油楔。由于瓦塊之間的間隙大,油膜不連續,與油膜旋轉有關的不穩定性也就難以形成。

            每級葉輪軸上均裝有2個測振點,在轉子軸正上方呈90度分布,采用渦電流傳感,經延長電流接至前置放大器后輸出非標準電壓信號,再經儀控柜上框架式監視器處理輸出標準模擬量信號在DCS上顯示,參與報警、聯鎖。

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            二、故障分析

            兩臺空壓機運轉多年,針對不同情況的異常軸振進行分析討論,以求找到克服異常軸振情況的解決辦法。

            1.轉子材料

            H440空壓機在2002年7月試車階段發生兩次以及2004年5月發生一次運行中軸振漸升后突然超量程聯鎖停車。打開檢查,葉輪出現裂紋或掉塊,造成轉子動平衡嚴重破壞,這種事故一般很少在空分行業發生,可能系產品制造質量問題。

            2.長周期運行葉輪結垢附灰

            2005年2月投用的DH空壓機,運行到2008年7月份,表現在三四級軸振(圖中測點3A、3B、4A、4B)緩慢上升,并超越報警值(64.75um),突破到70、80um,一二級軸振測點(1A、1B、2A、2B)未超過25 um,基本穩定。經停機檢查,葉輪積灰多,且由于級間冷卻器冷凝水排水不暢,造成三四級后蓋板、葉輪上有水垢,污物的存在使轉子動平衡破壞;對級間冷卻器抽芯檢查,其內壁腐蝕嚴重,底部許多銹渣,將兩套轉子進行流道清洗、探傷檢查、動平衡校驗后開機軸振正常,同時對冷卻器內壁進行徹底除銹防腐,并將冷凝水吹除管由DN25擴大到DN50,防止運行中冷凝水積聚在底部被氣流帶走沖刷葉輪。2009年9月份,DH空壓機一級軸振上漲,一個月時間上漲20um,達到57um,三四級平穩未超過27um,仍是通過清洗葉輪、校正動平衡解決。

            3.瓦塊存在損傷

            DH空壓機2008年8月份在處理四級出口管上管套環漏氣后,開機后原本平穩的軸振持續上升,其中一級軸振較檢修前漲30um達53um,二級軸振上漲13um達37um無法緩解,只好停機檢查。發現二級上瓦塊損壞,巴氏合金脫落,更換瓦塊處理后開機平穩,各級軸振未超過30um。

            4.軸承間隙過小,瓦塊接觸面臟

            近幾年,H440空壓機頻繁出現各級軸振呈正弦波形異常波動情況(見下圖),有時波動幾個、十幾個um,有時突升突降或伴隨軸溫突變2℃左右。打開軸承檢查,瓦塊并未損壞,但瓦面上有油積碳現象,導致軸承間隙偏小、接觸面不良,但對潤滑油進行化驗,油質合格。有時可從大齒輪上發現許多油渣,雖說潤滑油化驗合格,但不排除在特定運轉條件下油質發生變化這一可能性。每次清除過油積碳后軸振平穩,后來潤滑油選用殼牌統一品牌的汽輪機油后,在檢修時軸瓦面上沒有了積碳現象,機器運行軸振沒有再出現正弦波形異常波動。

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            5.儀控測點故障

            如2009年11月,H440空壓機檢修開機后二三級的兩個軸振測點(2B、3B)不正常:測點3B一直上升,測點2B波動大。只好再次停機檢查,發現固定傳感器的緊固螺母松動,脫落于傳感器端頭與轉子主軸間而隨軸轉摩擦,影響了測量。于是對各軸振測點重新檢查緊固傳感器的固定螺母,開機后軸振正常。有時傳感器與延長電纜接頭有油,也會測量有誤。前置放大器使用時間長,線性差,也會使軸振波動。

            6.電機與壓縮機的對中

            施工應按說明書要求,同軸度要合格。DH63空壓機在2005年11月份因軸振上漲檢查中發現電機與壓縮機對中不合格,吊開電機調整時看到電機下邊墊鐵使用不規范:用槽鋼來代替墊鐵且有的已經變形;壓漿層也不符合規范,有墊鐵高出壓漿層現象,部分墊鐵和電機底座未結合緊密。以上導致運行中對中發生變化,軸振波動上漲。

            三、解決辦法

            1.制造廠家必須保證產品質量。對轉子、大齒輪這些核心組件必須確保材質可靠。如DH空壓機選用的葉輪材質LV302B高強度不銹鋼,這么多年在DH型產品上從未出現過葉輪裂紋問題。

            2.機組安裝必須嚴格按照要求確保施工質量。聯軸器對中、軸瓦間隙、地腳螺栓緊固、軸承蓋與軸承間隙的過盈量、轉子與密封的間隙、電機基礎等必須符合相關技術要求。

            3.潤滑油定期化驗、更換。每次換油時放凈殘油、清理干凈油箱、過濾器、機殼、冷卻器等。油品選用正規渠道、正規廠家供貨。

            4.精心操作,避免壓縮機工作點進入喘振區造成損壞。每次開機前必須實驗聯鎖停機、油聯鎖啟停和防喘振動作的可靠性,調整負荷要注意不能超壓。

            5.嚴格按照設備操作規程控制各項參數,避免油溫過低、過高,波動大。油壓符合要求,操作要平穩緩慢,杜絕大起大落。

            6.盡量減少開停機次數。每次大機組啟動過程中都要發生較大振動,對軸瓦損傷大,所以減少停機次數,避免帶負荷突然停機,加強對電氣線路的巡檢維護。

            7.每年要計劃對機組大修一次。按說明書要求對級間冷卻器、壓縮機組、潤滑系統做徹底維護,轉子進行流道清洗、探傷檢查、動平衡檢驗,冷卻器抽芯檢查、清理內壁銹蝕進行防腐等。

            8.每次檢修完畢,儀表人員必須調整、緊固好傳感器螺母,間隙電壓符合技術要求,各連接點牢固可靠,杜絕測量有誤的現象。

            9.引入安裝空壓機在線監測與故障診斷系統,引入新的測振判斷技術,各大機組聯網監控,以便能及時發現問題及早處理,也可提高設備管理的現代化水平。

          來源:本站原創

          標簽: 空壓機分析問題  

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