![新型智能調(diào)節(jié)系統(tǒng)在壓縮機上的案例應用](/uploadfile/2020/1201/20201201043349808.jpg)
【壓縮機網(wǎng)】1、引言
某石化公司加氫裝置建于2002年裝置,壓縮機設置為新氫+循環(huán)氫組合壓縮機2臺,一開一備。其中新氫為二級壓縮,設置一返一、二返二控制回路,循環(huán)氫為一級壓縮。原初設計系統(tǒng)壓力分程、選擇控制方案較為復雜,實施較為困難,在近十幾年的運行過程中,裝置系統(tǒng)壓力均為手動調(diào)節(jié)[2]。
在裝置正常生產(chǎn)期間,常出現(xiàn)壓縮機因排量問題引起系統(tǒng)壓力波動,影響裝置的平穩(wěn)運行與安全,經(jīng)過車間及相關(guān)技術(shù)人員進行技術(shù)攻關(guān),新采用新氫壓縮機智能調(diào)節(jié)方案,實現(xiàn)了加氫裝置反應系統(tǒng)壓力的自動控制。
2、氫氣相關(guān)流程
新氫自系統(tǒng)管網(wǎng)引入新氫壓縮機入口分液罐(V305),通過壓力控制PV307A將一部分富余氫氣排向火炬管網(wǎng)。V305的新氫進入C301A/B一級入口增壓,增壓后的氫氣經(jīng)過冷卻器E306A/B進入級間分液罐V309/AB,一部分氫氣通過返回控制閥PV307B/C返回V305,另一部分氫氣進入壓縮機二級入口再次增壓。二級出口氫氣部分通過返回控制閥PV304B/C返回V309A/B,另一部分作為補充氫與循環(huán)氫混合后進入系統(tǒng)。其中為緩解壓縮機負荷,裝置還引入其它裝置的膜分離氫氣,同樣作為補充氫與循環(huán)氫直接混合進入系統(tǒng),此部分氫氣流量波動較大。
2.1 原新氫壓縮機低選控制方案
最初設計的壓力控制系統(tǒng),如圖1所示,在V-305頂設置了正作用的壓力調(diào)節(jié)器PRC原307進行分程控制。當V-305壓力上升超過設定值,PRC-307的輸出信號在50%~100%,出V-305的壓力調(diào)節(jié)器PRC-307控制PV-307A開度,氣體進入火炬管網(wǎng),以穩(wěn)定V-305壓力。
當V-305壓力下降低于設定值,因調(diào)節(jié)器為正作用,輸出也下降,信號在0~50%范圍時,根據(jù)往復壓縮機的特性,C-301一級出口壓力也低,因此一級出口分液罐V-309的壓力調(diào)節(jié)器PRC-306輸出也在0~50%范圍內(nèi),因其PN-306A是反向線性化算法,輸出到低選擇器PX-306A是最大值(100%),而線性化算法PN-307B輸出到低選器為0~100%中的某值,低選器PX-306A選上PRC-307的輸出來控制調(diào)節(jié)閥PV-307B的開度,由一級出口返到V-305,從而達到增加壓縮機一級入口壓力而達到增加一級出口壓力的目的。同樣,PRC-306控制PV-304B的開度,達到提高二級出口壓力的目的,此時,PRC-304控制閥PV-304A的開度即去火炬的氣量。
當V-302壓力上升超過設定值,調(diào)節(jié)器PRC-304輸出達到50%~100%時,導致反向線性化算法PN-304B輸入為50%~100%,輸出為100~0%,此時,PRC-306的輸出也應為50%~100%,而PN-306B輸入50%輸出就為100%,因此PN-306輸出到低選器PX-304B的值為100%,低選器PX-304B選上PRC-304的輸出控制二級出口返回到二級入口調(diào)節(jié)閥PV-304B的開度。同樣,PRC-306控制一級出口返回一級入口閥PV-307B的開度,逐級返回,使V305壓力上升,則PRC-307輸出上升,打開閥PV-307A,把氫氣排入燃料氣管網(wǎng),從而穩(wěn)定了加氫精制反應部分的壓力。如V302壓力仍高,氣體去火炬部分閥PV-304A打開。
從上述看出,當壓縮機入口壓力低時,則由每一級入口壓力調(diào)節(jié)器的輸出控制出口返回線上的閥,從而達到入口壓力上升而增加出口壓力的目的,逐級壓力上升,使其壓縮機出口壓力上升,滿足工藝要求。而出口壓力上升到一定范圍時,則由每級出口壓力調(diào)節(jié)器的輸出控制出口返回線上的閥,逐級返回,壓縮機入口壓力上升,則由入口壓力調(diào)節(jié)器的輸出控制放入燃料氣管網(wǎng)閥開度,達到穩(wěn)定系統(tǒng)壓力的目的,此種壓力控制法稱為壓力遞推控制,也是一套比較復雜的多回路的分程選擇性控制系統(tǒng)[3]。系統(tǒng)中的負荷平衡,壓縮機的操作壓力等經(jīng)過可靠的工藝計算,既要保證加氫精制反應系統(tǒng)壓力的穩(wěn)定,又要保證壓縮機的安全運行。然而這樣一個復雜的系統(tǒng)不可能是封閉的,否則就沒有調(diào)節(jié)余地,在這一系統(tǒng)中是通過PV-304A和PV-307A作為出路來平衡壓力的。
裝置壓縮機低選控制開工以來一直未能投用正常,檢查組態(tài)和設計方案并無錯誤,投用過程中由于干擾因素多,波動大超過工藝控制指標,壓縮比控制不住,未能再投用。
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2.2 智能調(diào)節(jié)方案
根據(jù)壓縮機系統(tǒng)的運行特點及存在的問題,結(jié)合現(xiàn)場操作人員的日常手動調(diào)節(jié)經(jīng)驗及現(xiàn)場技術(shù)專家的經(jīng)驗知識,開發(fā)出新氫壓縮機智能調(diào)節(jié)方案。方法原理圖如圖2所示:
圖2中,調(diào)節(jié)器PIC304、PIC-304、PIC304B輸入信號為同一個測量信號,都為高分罐V302的壓力測量值。新氫壓縮機智能調(diào)節(jié)方案詳細說明如下:
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?。?)新方案調(diào)節(jié)目標為穩(wěn)定高分罐V302的壓力PIC304,減少對反應系統(tǒng)的波動影響。
?。?)實現(xiàn)方法:通過同步自動調(diào)節(jié)二返二閥PV304B/C和一返一閥PV307B/C實現(xiàn)高分罐壓力PIC304快速穩(wěn)定。
?。?)新氫壓縮機整體回路控制方案如下,包括3個單回路和1個智能串級回路:
(a)單回路調(diào)節(jié)器PIC-304調(diào)節(jié)外排火炬閥PV304A,實現(xiàn)對高分罐V302壓力超高時的安全放空(一般為全關(guān),僅壓力超過安全限值時進行調(diào)節(jié));單回路調(diào)節(jié)器PIC-307調(diào)節(jié)外排火炬閥PV307A,實現(xiàn)對新氫罐V305壓力超高時的安全放空(一般為全關(guān),僅壓力超過安全限值時進行調(diào)節(jié));
?。╞)單回路調(diào)節(jié)器PIC304調(diào)節(jié)二返二閥PV304B/C,實現(xiàn)通過調(diào)節(jié)新氫壓縮機二級返回量調(diào)節(jié)高分罐V302壓力PIC304的目的;
(c)PIC304B和PIC306/8組成智能串級調(diào)節(jié)回路,通過調(diào)節(jié)一級返回閥PV307B/C實現(xiàn)。該串級回路實現(xiàn)功能為:根據(jù)高分罐壓力的實際波動情況,和單回路調(diào)節(jié)器PIC304實現(xiàn)同步調(diào)節(jié),具體調(diào)節(jié)措施如下。
當高分罐V302壓力高于設定值時,調(diào)節(jié)器PIC304的調(diào)節(jié)作用為將閥PV304B/C實際開度開大,增加二級壓縮的返回量,以達到減小壓縮機出口壓力的目的。此時罐V309A/B的壓力必然也會上升,所以需使一級壓縮返回量也同步增加,即增加一級返回閥PV307B/C的實際開度,同時使一級壓縮比和二級壓縮比保持在工藝允許的范圍(即一級壓縮比和二級壓縮比相差不大),而PIC304B和PIC306/8組成的智能串級調(diào)節(jié)回路既可實現(xiàn)該功能,當高分罐壓力PIC304B高于設定值時,主調(diào)節(jié)器PIC304B 輸出作用使得副調(diào)節(jié)器PIC306B/C的設定值降低,使得一級返回閥PV307B/C實際開度增加,即實現(xiàn)了當高分罐V302壓力偏高時,使得二級返回閥和一級返回閥同步調(diào)節(jié),實現(xiàn)快速穩(wěn)定高分罐壓力和壓縮機壓縮比的目的。同理,當高分罐壓力低于設定值時,上述分析同樣適用,可實現(xiàn)一級返回閥和二級返回閥實際開度減小。
上述主調(diào)節(jié)器PIC304B輸出作用動態(tài)調(diào)整副回路調(diào)節(jié)器PIC306/8設定值時,需要保證一級壓縮比和二級壓縮比不能相差太多(正常情況下,工藝要求一級壓縮比和二級壓縮比相差不超過0.1),根據(jù)當前壓縮機系統(tǒng)的實際運行數(shù)據(jù),根據(jù)2級間壓縮比的偏差約束,通過壓縮比約束運算模塊,在保證壓縮比在工藝要求范圍內(nèi),計算出壓力PIC306/8設定值調(diào)整的約束范圍;根據(jù)串級回路主調(diào)節(jié)器PIC304B的輸出,在智能約束調(diào)節(jié)運算模塊中,智能計算出在兩級壓縮比約束下,最終主調(diào)節(jié)器PIC304B輸出給PIC306/8的設定值,使得壓縮機一級返回閥和二級返回閥的同步調(diào)節(jié)[4]如表1。
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通過上述設計的新氫壓縮機智能調(diào)節(jié)方案,既可實現(xiàn)高分罐V302的壓力及壓縮機出口的壓力快速穩(wěn)定,同時保證一級壓縮比和二級壓縮比滿足工藝要求。
3、系統(tǒng)投用及切除
3.1 系統(tǒng)投用條件
依次將PIC304設置為自動模式,A機新氫一返一PV307B、二返二PV304B投自動,級間控制PIC306設置為串級模式,A機調(diào)節(jié)系統(tǒng)自啟動,界面顯示:A機系統(tǒng)“運行”,B機系統(tǒng)“待機”。依次將PIC304設置為自動模式,B機新氫一返一PV307C、二返二PV304C投自動,級間控制PIC308設置為串級模式, B機調(diào)節(jié)系統(tǒng)自啟動,界面顯示:A機系統(tǒng)“待機”,B機系統(tǒng)“運行”。
3.2 系統(tǒng)切除
當A機新氫一返一PV307B、二返二PV304B、系統(tǒng)壓控PIC304、級間控制PIC306任意一個處于手動模式時,A機系統(tǒng)狀態(tài)由“自動”改為“待機”,PV304B、PV307B 調(diào)節(jié)閥不動作。當PV304C、PV307C、PIC304、PIC308任意一個處于手動模式時,B機系統(tǒng)狀態(tài)由“自動”改為“待機”,PV304C、PV307C調(diào)節(jié)閥不動作。
3.3 系統(tǒng)界面及參數(shù)說明
系統(tǒng)投用后在后臺自動運行,在操作員界面可以顯示系統(tǒng)運行狀態(tài),以及進入?yún)?shù)設置窗口。
可通過DCS系統(tǒng)中“參數(shù)設置”,彈出“新氫壓縮機智能調(diào)節(jié)參數(shù)表”,如表2。
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需要對表2中進行說明的是:壓縮比偏差的約束范圍(0~0.1),在壓力調(diào)節(jié)中盡量使2個壓縮比的偏差保持在設置的高限范圍內(nèi);當級間壓控的偏差DV超過高限時,停止調(diào)節(jié)級間壓控的設定值,直到偏差值回到高限范圍內(nèi)。
4、智能調(diào)節(jié)系統(tǒng)投用前后對比
4.1 高分壓力變化
新氫壓縮機智能調(diào)節(jié)系統(tǒng)投用前后,高分壓力波動變化較大。為說明波動變化,選取了4月29日前后各1個月的數(shù)據(jù)進行分析,如圖3所示。
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在對比了前后各一個月的數(shù)據(jù)后,可以看出在智能調(diào)節(jié)系統(tǒng)投用后,系統(tǒng)壓力波動幅度明顯減小,由投用前最大的振幅范圍1.01MPa降低至0.04MPa,系統(tǒng)壓力得到了平穩(wěn)控制,同時大大減輕了員工的操作強度。
4.2 外排氫氣變化
投用智能調(diào)節(jié)系統(tǒng)前,由于系統(tǒng)壓力波動,高分外排氫氣量比較大,而在投用智能調(diào)節(jié)系統(tǒng)后,系統(tǒng)壓力得到了平穩(wěn)控制,同時降低了高分外排氫氣量,節(jié)約了裝置能耗[5]。相關(guān)數(shù)據(jù)入如圖4所示。
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由圖4可以看出,在智能調(diào)節(jié)系統(tǒng)投用后,隨著系統(tǒng)壓力波動幅度明顯減小,裝置外排氫氣量也明顯降低,由原有外排氫氣120Nm3/h左右降低至20Nm3/h左右,減小了裝置能耗。裝置外排氫氣純度按80%計算,智能調(diào)節(jié)系統(tǒng)投用后,每小時裝置節(jié)約氫氣80Nm3/h左右,氫氣價格按14500元/t計,理論年節(jié)約氫氣效益約1.204×80×24×365元=84.4萬元。
5、結(jié)語
?。?)裝置原有低選分程控制不能滿足自控的要求,現(xiàn)場結(jié)合操作經(jīng)驗及習慣,開發(fā)了新氫智能調(diào)節(jié)控制系統(tǒng);
?。?)新氫壓縮機智能調(diào)節(jié)方案,既可實現(xiàn)高分罐V302的壓力及壓縮機出口的壓力快速穩(wěn)定,同時保證一級壓縮比和二級壓縮比滿足工藝要求。系統(tǒng)壓力波動幅度明顯減小,穩(wěn)定了操作,降低了人員的工作強度;
?。?)目前,多數(shù)裝置采用的分程、選擇控制或者超馳控制方案較為復雜,實施較為困難;采用無極調(diào)節(jié)系統(tǒng)投資較大;智能調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)算法僅在原有基礎上增加相應控制計算回路即可實現(xiàn)系統(tǒng)壓力平穩(wěn)控制,投資小且方便實現(xiàn)。智能調(diào)節(jié)系統(tǒng)投用后,系統(tǒng)外排氫氣量減少,降低了裝置能耗,年節(jié)約氫氣效益約84.4萬元,為國內(nèi)相關(guān)石化設備人員處理類似壓縮機節(jié)能問題提供的借鑒與參考。
參考文獻
[1] 徐振榮.分程-選擇性調(diào)節(jié)應用實例[J].油化工自動化,1988,(3):66-67.
[2] 逯建權(quán),梁官軍.基于超馳-分程控制的加氫裝置反應系統(tǒng)壓力復雜控制方案[J].化工自動化及儀表,2011,38 (4):477-480.
[3] 魏宗憲,吳剛,趙雅麗,等.120×10~4t/a柴油加氫精制裝置反應系統(tǒng)壓力控制的應用[J].化工自動化及儀表,2006,33(4):75-77.
[4] 楊萌,任泓.加氫裝置反應系統(tǒng)壓力控制[J].當代化工,2009,38(1):95-97.
[5] 姚蕾.加氫裂化裝置反應系統(tǒng)壓力控制[J].自動化技術(shù)與應用,2012,31(6):86-89.
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【壓縮機網(wǎng)】1、引言
某石化公司加氫裝置建于2002年裝置,壓縮機設置為新氫+循環(huán)氫組合壓縮機2臺,一開一備。其中新氫為二級壓縮,設置一返一、二返二控制回路,循環(huán)氫為一級壓縮。原初設計系統(tǒng)壓力分程、選擇控制方案較為復雜,實施較為困難,在近十幾年的運行過程中,裝置系統(tǒng)壓力均為手動調(diào)節(jié)[2]。
在裝置正常生產(chǎn)期間,常出現(xiàn)壓縮機因排量問題引起系統(tǒng)壓力波動,影響裝置的平穩(wěn)運行與安全,經(jīng)過車間及相關(guān)技術(shù)人員進行技術(shù)攻關(guān),新采用新氫壓縮機智能調(diào)節(jié)方案,實現(xiàn)了加氫裝置反應系統(tǒng)壓力的自動控制。
2、氫氣相關(guān)流程
新氫自系統(tǒng)管網(wǎng)引入新氫壓縮機入口分液罐(V305),通過壓力控制PV307A將一部分富余氫氣排向火炬管網(wǎng)。V305的新氫進入C301A/B一級入口增壓,增壓后的氫氣經(jīng)過冷卻器E306A/B進入級間分液罐V309/AB,一部分氫氣通過返回控制閥PV307B/C返回V305,另一部分氫氣進入壓縮機二級入口再次增壓。二級出口氫氣部分通過返回控制閥PV304B/C返回V309A/B,另一部分作為補充氫與循環(huán)氫混合后進入系統(tǒng)。其中為緩解壓縮機負荷,裝置還引入其它裝置的膜分離氫氣,同樣作為補充氫與循環(huán)氫直接混合進入系統(tǒng),此部分氫氣流量波動較大。
2.1 原新氫壓縮機低選控制方案
最初設計的壓力控制系統(tǒng),如圖1所示,在V-305頂設置了正作用的壓力調(diào)節(jié)器PRC原307進行分程控制。當V-305壓力上升超過設定值,PRC-307的輸出信號在50%~100%,出V-305的壓力調(diào)節(jié)器PRC-307控制PV-307A開度,氣體進入火炬管網(wǎng),以穩(wěn)定V-305壓力。
當V-305壓力下降低于設定值,因調(diào)節(jié)器為正作用,輸出也下降,信號在0~50%范圍時,根據(jù)往復壓縮機的特性,C-301一級出口壓力也低,因此一級出口分液罐V-309的壓力調(diào)節(jié)器PRC-306輸出也在0~50%范圍內(nèi),因其PN-306A是反向線性化算法,輸出到低選擇器PX-306A是最大值(100%),而線性化算法PN-307B輸出到低選器為0~100%中的某值,低選器PX-306A選上PRC-307的輸出來控制調(diào)節(jié)閥PV-307B的開度,由一級出口返到V-305,從而達到增加壓縮機一級入口壓力而達到增加一級出口壓力的目的。同樣,PRC-306控制PV-304B的開度,達到提高二級出口壓力的目的,此時,PRC-304控制閥PV-304A的開度即去火炬的氣量。
當V-302壓力上升超過設定值,調(diào)節(jié)器PRC-304輸出達到50%~100%時,導致反向線性化算法PN-304B輸入為50%~100%,輸出為100~0%,此時,PRC-306的輸出也應為50%~100%,而PN-306B輸入50%輸出就為100%,因此PN-306輸出到低選器PX-304B的值為100%,低選器PX-304B選上PRC-304的輸出控制二級出口返回到二級入口調(diào)節(jié)閥PV-304B的開度。同樣,PRC-306控制一級出口返回一級入口閥PV-307B的開度,逐級返回,使V305壓力上升,則PRC-307輸出上升,打開閥PV-307A,把氫氣排入燃料氣管網(wǎng),從而穩(wěn)定了加氫精制反應部分的壓力。如V302壓力仍高,氣體去火炬部分閥PV-304A打開。
從上述看出,當壓縮機入口壓力低時,則由每一級入口壓力調(diào)節(jié)器的輸出控制出口返回線上的閥,從而達到入口壓力上升而增加出口壓力的目的,逐級壓力上升,使其壓縮機出口壓力上升,滿足工藝要求。而出口壓力上升到一定范圍時,則由每級出口壓力調(diào)節(jié)器的輸出控制出口返回線上的閥,逐級返回,壓縮機入口壓力上升,則由入口壓力調(diào)節(jié)器的輸出控制放入燃料氣管網(wǎng)閥開度,達到穩(wěn)定系統(tǒng)壓力的目的,此種壓力控制法稱為壓力遞推控制,也是一套比較復雜的多回路的分程選擇性控制系統(tǒng)[3]。系統(tǒng)中的負荷平衡,壓縮機的操作壓力等經(jīng)過可靠的工藝計算,既要保證加氫精制反應系統(tǒng)壓力的穩(wěn)定,又要保證壓縮機的安全運行。然而這樣一個復雜的系統(tǒng)不可能是封閉的,否則就沒有調(diào)節(jié)余地,在這一系統(tǒng)中是通過PV-304A和PV-307A作為出路來平衡壓力的。
裝置壓縮機低選控制開工以來一直未能投用正常,檢查組態(tài)和設計方案并無錯誤,投用過程中由于干擾因素多,波動大超過工藝控制指標,壓縮比控制不住,未能再投用。
2.2 智能調(diào)節(jié)方案
根據(jù)壓縮機系統(tǒng)的運行特點及存在的問題,結(jié)合現(xiàn)場操作人員的日常手動調(diào)節(jié)經(jīng)驗及現(xiàn)場技術(shù)專家的經(jīng)驗知識,開發(fā)出新氫壓縮機智能調(diào)節(jié)方案。方法原理圖如圖2所示:
圖2中,調(diào)節(jié)器PIC304、PIC-304、PIC304B輸入信號為同一個測量信號,都為高分罐V302的壓力測量值。新氫壓縮機智能調(diào)節(jié)方案詳細說明如下:
?。?)新方案調(diào)節(jié)目標為穩(wěn)定高分罐V302的壓力PIC304,減少對反應系統(tǒng)的波動影響。
?。?)實現(xiàn)方法:通過同步自動調(diào)節(jié)二返二閥PV304B/C和一返一閥PV307B/C實現(xiàn)高分罐壓力PIC304快速穩(wěn)定。
?。?)新氫壓縮機整體回路控制方案如下,包括3個單回路和1個智能串級回路:
(a)單回路調(diào)節(jié)器PIC-304調(diào)節(jié)外排火炬閥PV304A,實現(xiàn)對高分罐V302壓力超高時的安全放空(一般為全關(guān),僅壓力超過安全限值時進行調(diào)節(jié));單回路調(diào)節(jié)器PIC-307調(diào)節(jié)外排火炬閥PV307A,實現(xiàn)對新氫罐V305壓力超高時的安全放空(一般為全關(guān),僅壓力超過安全限值時進行調(diào)節(jié));
?。╞)單回路調(diào)節(jié)器PIC304調(diào)節(jié)二返二閥PV304B/C,實現(xiàn)通過調(diào)節(jié)新氫壓縮機二級返回量調(diào)節(jié)高分罐V302壓力PIC304的目的;
(c)PIC304B和PIC306/8組成智能串級調(diào)節(jié)回路,通過調(diào)節(jié)一級返回閥PV307B/C實現(xiàn)。該串級回路實現(xiàn)功能為:根據(jù)高分罐壓力的實際波動情況,和單回路調(diào)節(jié)器PIC304實現(xiàn)同步調(diào)節(jié),具體調(diào)節(jié)措施如下。
當高分罐V302壓力高于設定值時,調(diào)節(jié)器PIC304的調(diào)節(jié)作用為將閥PV304B/C實際開度開大,增加二級壓縮的返回量,以達到減小壓縮機出口壓力的目的。此時罐V309A/B的壓力必然也會上升,所以需使一級壓縮返回量也同步增加,即增加一級返回閥PV307B/C的實際開度,同時使一級壓縮比和二級壓縮比保持在工藝允許的范圍(即一級壓縮比和二級壓縮比相差不大),而PIC304B和PIC306/8組成的智能串級調(diào)節(jié)回路既可實現(xiàn)該功能,當高分罐壓力PIC304B高于設定值時,主調(diào)節(jié)器PIC304B 輸出作用使得副調(diào)節(jié)器PIC306B/C的設定值降低,使得一級返回閥PV307B/C實際開度增加,即實現(xiàn)了當高分罐V302壓力偏高時,使得二級返回閥和一級返回閥同步調(diào)節(jié),實現(xiàn)快速穩(wěn)定高分罐壓力和壓縮機壓縮比的目的。同理,當高分罐壓力低于設定值時,上述分析同樣適用,可實現(xiàn)一級返回閥和二級返回閥實際開度減小。
上述主調(diào)節(jié)器PIC304B輸出作用動態(tài)調(diào)整副回路調(diào)節(jié)器PIC306/8設定值時,需要保證一級壓縮比和二級壓縮比不能相差太多(正常情況下,工藝要求一級壓縮比和二級壓縮比相差不超過0.1),根據(jù)當前壓縮機系統(tǒng)的實際運行數(shù)據(jù),根據(jù)2級間壓縮比的偏差約束,通過壓縮比約束運算模塊,在保證壓縮比在工藝要求范圍內(nèi),計算出壓力PIC306/8設定值調(diào)整的約束范圍;根據(jù)串級回路主調(diào)節(jié)器PIC304B的輸出,在智能約束調(diào)節(jié)運算模塊中,智能計算出在兩級壓縮比約束下,最終主調(diào)節(jié)器PIC304B輸出給PIC306/8的設定值,使得壓縮機一級返回閥和二級返回閥的同步調(diào)節(jié)[4]如表1。
通過上述設計的新氫壓縮機智能調(diào)節(jié)方案,既可實現(xiàn)高分罐V302的壓力及壓縮機出口的壓力快速穩(wěn)定,同時保證一級壓縮比和二級壓縮比滿足工藝要求。
3、系統(tǒng)投用及切除
3.1 系統(tǒng)投用條件
依次將PIC304設置為自動模式,A機新氫一返一PV307B、二返二PV304B投自動,級間控制PIC306設置為串級模式,A機調(diào)節(jié)系統(tǒng)自啟動,界面顯示:A機系統(tǒng)“運行”,B機系統(tǒng)“待機”。依次將PIC304設置為自動模式,B機新氫一返一PV307C、二返二PV304C投自動,級間控制PIC308設置為串級模式, B機調(diào)節(jié)系統(tǒng)自啟動,界面顯示:A機系統(tǒng)“待機”,B機系統(tǒng)“運行”。
3.2 系統(tǒng)切除
當A機新氫一返一PV307B、二返二PV304B、系統(tǒng)壓控PIC304、級間控制PIC306任意一個處于手動模式時,A機系統(tǒng)狀態(tài)由“自動”改為“待機”,PV304B、PV307B 調(diào)節(jié)閥不動作。當PV304C、PV307C、PIC304、PIC308任意一個處于手動模式時,B機系統(tǒng)狀態(tài)由“自動”改為“待機”,PV304C、PV307C調(diào)節(jié)閥不動作。
3.3 系統(tǒng)界面及參數(shù)說明
系統(tǒng)投用后在后臺自動運行,在操作員界面可以顯示系統(tǒng)運行狀態(tài),以及進入?yún)?shù)設置窗口。
可通過DCS系統(tǒng)中“參數(shù)設置”,彈出“新氫壓縮機智能調(diào)節(jié)參數(shù)表”,如表2。
需要對表2中進行說明的是:壓縮比偏差的約束范圍(0~0.1),在壓力調(diào)節(jié)中盡量使2個壓縮比的偏差保持在設置的高限范圍內(nèi);當級間壓控的偏差DV超過高限時,停止調(diào)節(jié)級間壓控的設定值,直到偏差值回到高限范圍內(nèi)。
4、智能調(diào)節(jié)系統(tǒng)投用前后對比
4.1 高分壓力變化
新氫壓縮機智能調(diào)節(jié)系統(tǒng)投用前后,高分壓力波動變化較大。為說明波動變化,選取了4月29日前后各1個月的數(shù)據(jù)進行分析,如圖3所示。
在對比了前后各一個月的數(shù)據(jù)后,可以看出在智能調(diào)節(jié)系統(tǒng)投用后,系統(tǒng)壓力波動幅度明顯減小,由投用前最大的振幅范圍1.01MPa降低至0.04MPa,系統(tǒng)壓力得到了平穩(wěn)控制,同時大大減輕了員工的操作強度。
4.2 外排氫氣變化
投用智能調(diào)節(jié)系統(tǒng)前,由于系統(tǒng)壓力波動,高分外排氫氣量比較大,而在投用智能調(diào)節(jié)系統(tǒng)后,系統(tǒng)壓力得到了平穩(wěn)控制,同時降低了高分外排氫氣量,節(jié)約了裝置能耗[5]。相關(guān)數(shù)據(jù)入如圖4所示。
由圖4可以看出,在智能調(diào)節(jié)系統(tǒng)投用后,隨著系統(tǒng)壓力波動幅度明顯減小,裝置外排氫氣量也明顯降低,由原有外排氫氣120Nm3/h左右降低至20Nm3/h左右,減小了裝置能耗。裝置外排氫氣純度按80%計算,智能調(diào)節(jié)系統(tǒng)投用后,每小時裝置節(jié)約氫氣80Nm3/h左右,氫氣價格按14500元/t計,理論年節(jié)約氫氣效益約1.204×80×24×365元=84.4萬元。
5、結(jié)語
?。?)裝置原有低選分程控制不能滿足自控的要求,現(xiàn)場結(jié)合操作經(jīng)驗及習慣,開發(fā)了新氫智能調(diào)節(jié)控制系統(tǒng);
?。?)新氫壓縮機智能調(diào)節(jié)方案,既可實現(xiàn)高分罐V302的壓力及壓縮機出口的壓力快速穩(wěn)定,同時保證一級壓縮比和二級壓縮比滿足工藝要求。系統(tǒng)壓力波動幅度明顯減小,穩(wěn)定了操作,降低了人員的工作強度;
?。?)目前,多數(shù)裝置采用的分程、選擇控制或者超馳控制方案較為復雜,實施較為困難;采用無極調(diào)節(jié)系統(tǒng)投資較大;智能調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)算法僅在原有基礎上增加相應控制計算回路即可實現(xiàn)系統(tǒng)壓力平穩(wěn)控制,投資小且方便實現(xiàn)。智能調(diào)節(jié)系統(tǒng)投用后,系統(tǒng)外排氫氣量減少,降低了裝置能耗,年節(jié)約氫氣效益約84.4萬元,為國內(nèi)相關(guān)石化設備人員處理類似壓縮機節(jié)能問題提供的借鑒與參考。
參考文獻
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