【壓縮機網(wǎng)】一、前言
1.1 壓縮機主要技術(shù)規(guī)范
a.排氣量(吸入狀態(tài)) 5.25 m3/min
b.吸氣壓力 2.35/5.1 MPaG
c.排氣壓力 5.1/10.8 MPaG
d.吸氣溫度 40/40 ℃
e.排氣溫度 119/117 ℃
f.潤滑油壓力 0.35~0.4 MPaG
g.壓縮機轉(zhuǎn)速 372 r/min
h.活塞行程 280 mm
i.氣缸直徑 φ220/160 mm
j.軸功率 445 kW
k.介質(zhì) 氫氣、甲烷等
1.2 壓縮機相關部件主要結(jié)構(gòu)特征
活塞與活塞桿
一級活塞桿材料為17-4PH,二級活塞與活塞桿為一體式結(jié)構(gòu),材料為17-4PH。活塞桿與填料摩擦部位表面進行碳化鎢處理,其表面硬度大于HRC65。活塞與活塞桿采用超級螺母連接,超級螺母中單個螺釘額定緊固轉(zhuǎn)矩為49N.M。
十字頭
十字頭為雙側(cè)圓筒型分體組合式結(jié)構(gòu),十字頭體和上下兩個可拆卸的滑履采用楔槽定位,并借助螺釘連接成一體。滑履與十字頭之間裝有調(diào)整墊片,由于機身兩側(cè)十字頭的側(cè)向力方向相反,為保證十字頭與活塞桿運行的同心,制造廠組裝時,已將受力相反的十字頭與滑履間墊片數(shù)量進行調(diào)整,用戶在安裝檢修時,不應隨意調(diào)換十字頭和增減墊片。十字頭是由ZG230-450制成,上下滑履材料為20號鋼,承壓表面掛有軸承合金,并開有油槽以利于潤滑油的分布。十字頭銷為直銷型式,固定于十字頭銷孔中,銷體內(nèi)分布軸向和徑向油孔,用于潤滑油的輸送。
液壓連接緊固裝置是用于活塞桿與十字頭體的連接,主要由連接裝置和緊固裝置兩部分組成。其工作原理為:通過連接緊固裝置,將活塞桿與十字頭進行連接后,用本產(chǎn)品隨機所帶的手動超高壓油泵,將150MPa壓力的油注入緊固裝置中的壓力體中,利用液體不可壓縮的性質(zhì)推動環(huán)形活塞,迫使活塞桿尾部產(chǎn)生彈性拉伸變形,再將鎖緊螺母鎖定后,將油泄壓,即可達到連接所需的預緊力。連接打壓過程中應注意:油泵壓力不得超過150MPa,緊固的全過程需經(jīng)三次才能完成,每次間隔1小時,每次緊固的方法均相同。液壓連接緊固裝置具體操作方法見活塞安裝部分中有關內(nèi)容。
![往復式壓縮機活塞桿松動故障分析](/uploadfile/2020/0601/20200601052430646.jpg)
二、故障過程
2020年4月2日上午約9:00時,柴油加氫裝置K-101A往復式壓縮機機組按照正常程序由檢修單位進行更換填料總成,4月2日晚上約20:30組裝完畢。4月3日上午約10:00試車,運行至當天23:30氣缸振動突然增大,4月4日凌晨約02:30振動報警,切機。4月4日早上8:30檢查振動原因。檢查發(fā)現(xiàn):
(1)壓縮機二級活塞外側(cè)止點間隙:0.60mm,通過數(shù)據(jù)確認活塞桿與十字頭連接已松動,初步判斷活塞在停機惰轉(zhuǎn)運行過程中未撞缸;
(2)壓縮級二級填料函處活塞桿徑向跳動:水平0.01mm,垂直0.02mm,初步判斷活塞桿未受到過大的軸向壓縮變形;
(3)壓縮機二級活塞桿與十字頭連接液壓螺母,鎖緊螺母松動,松動后因運行時的往復慣性振動使螺母與打壓體螺紋產(chǎn)生沖擊,致使螺紋斷裂滑扣,已經(jīng)不能按照正常方法拆卸出來;
(4)壓縮機一級二級氣缸與中體連接法蘭螺栓,檢查中體與曲軸箱連接法蘭螺栓,無明顯松動,進一步確認活塞未達到撞缸程度;
(5)一級活塞桿與十字頭連接液壓上緊螺母,未見異常;
4月4日下午現(xiàn)場經(jīng)各部門相互溝通,結(jié)合現(xiàn)場,經(jīng)HSE部現(xiàn)場檢查確認,開具動火票、動設備對動火部位做好防火措施。用角磨機及電鉆將液壓上緊外螺母切斷拆卸。4月4日晚20:00動設備將液壓鎖緊螺母切開,隨后拆卸液壓上緊裝置,檢查活塞桿與十字頭連接螺母,沒有螺紋磨損與斷裂;拆卸活塞桿,檢查活塞及活塞桿,十字頭內(nèi)螺紋,無損傷,最終確認活塞未與缸頭相沖擊。4月5日清理十字頭滑道雜物,修復十字頭平面被液壓螺母磕碰的部位,研磨各部配合面,達到回裝條件。按照規(guī)定要求,現(xiàn)場在運行部工程師及設備中心工程師逐級監(jiān)督確認下,約23:30回裝完畢。4月6日上午9:00空負荷試車1小時,無異常。
三、原因分析
分析活塞桿與十字頭連接液壓螺母安裝規(guī)范與技術(shù)要求。
A.液壓螺母安裝調(diào)整細節(jié)步驟如下:
(1)將壓力體、密封圈、環(huán)形活塞、鎖緊螺母組裝后裝入活塞桿尾部與活塞桿臺肩靠緊,并將鎖緊螺母退至與環(huán)形活塞平齊位置。
(2)將調(diào)節(jié)圈旋入內(nèi)螺母上,使其徑向孔對準內(nèi)螺母上任一螺孔,并擰入螺釘裝于活塞桿尾部。
(3)將止推圈(兩半)裝在活塞桿尾部外端,用拉緊彈簧箍住。
(4)盤車使十字頭移動將活塞桿尾部引入十字頭頸部內(nèi),用棒扳手擰動調(diào)節(jié)圈使內(nèi)螺母旋入十字頭螺紋孔內(nèi),直至調(diào)節(jié)圈與十字頭頸部端面接觸,然后將鎖緊螺母旋緊至十字頭頸部端面。連接過程中應防止活塞轉(zhuǎn)動。
(5)盤動壓縮機,分別用壓鉛法測量前后止點間隙,其數(shù)值應符合“壓縮機主要配合部位裝配間隙表”中的規(guī)定。
(6)當前后止點間隙偏差較大時,應重新進行調(diào)整,旋松鎖緊螺母,旋出定位螺圈,拆卸定位螺圈上的螺釘,按需要的調(diào)整方向調(diào)整調(diào)節(jié)圈,使其開口對準另一螺孔重新擰入螺釘,再次將定位螺圈及鎖緊螺母旋緊,并測量活塞止點間隙,可重復調(diào)整直至止點間隙符合規(guī)定。
(7)活塞前后止點間隙合格后,應退出鎖緊螺母,將定位螺圈上螺釘拆卸涂上厭氧膠后擰入,最后旋緊鎖緊螺母。
B.液壓緊固步驟:
(1) 將手動超高壓油泵的軟管與壓力體上G1/4"接口相連。
(2)掀動油泵手柄,使油泵壓力升至150MPa(不得超過此壓力值),在油壓作用下環(huán)形活塞和壓力體分別壓向定位螺圈和活塞桿肩部,迫使活塞桿尾部發(fā)生彈性伸長變形,此時鎖緊螺母與十字頭頸部分開,再次用棒扳手旋緊鎖緊螺母,緊固時可用小錘輕輕敲擊棒扳手,以保證鎖緊螺母與十字頭頸部端面接觸貼實,然后卸壓,即完成第一次液壓緊固。
(3)第一次液壓緊固完成后,活塞桿尾部應在初始伸長狀態(tài)下保持1小時,再進行第二次液壓緊固。仍以150MPa壓力與第一次相同方法進行。
(4)第二次液壓緊固完成后,活塞桿在繼續(xù)伸長狀態(tài)下保持1小時后,再進行第三次液壓緊固。仍以150MPa壓力與第一次相同方法進行。卸壓后即完成液壓緊固工作,全部完畢可投入使用。
通過對液壓螺母安裝技術(shù)資料的學習,可能導致活塞桿與十字頭連接松動可能導致的主要原因有以下幾點:
(1)液壓上緊裝置的鎖緊螺母是細牙螺紋且旋合精度較高的零件,頻繁拆裝可能會造成微小磕碰,在檢修裝配中,若檢查不仔細,會存在打壓到規(guī)定值,但承壓面積小,運行中振動松脫的隱患,并且壓力體中有橡膠密封圈,會存在老化現(xiàn)象;
(2)進行上緊的手動打壓泵所配壓力表,表盤有MPa和PSI兩圈刻度,可能會存在識別誤讀,打壓未到規(guī)定值;
(3)打壓次數(shù)未按照規(guī)定打壓三次,每次間隔1小時,時效處理,導致活塞桿伸長量未到設定值。
結(jié)合現(xiàn)場對各個可能會造成液壓螺母松動的原因進行梳理:
(1)液壓螺母組件安裝前清洗徹底,多人檢查仔細,沒有毛刺,不是松動原因;
(2)打壓泵表頭表盤有MPa和PSI兩圈刻度,在當時打壓時兩人已反復確認,不是松動原因;
(3)依照液壓螺母打壓規(guī)范,應當打壓三次,每次間隔1小時,時效處理,才能使活塞桿伸長量達到設定值;但實際情況是,檢修人員溝通不到位,只打壓了兩次,且每次間隔時間30分鐘,未按照技術(shù)規(guī)范要求進行,是這次液壓螺母松動的主要原因。
為驗證液壓螺母打壓三次對活塞桿伸長量的影響,在更換液壓螺母新組件時,利用磁力表座百分表監(jiān)測每次測量活塞桿尾部打壓伸長量數(shù)據(jù)及時效處理時間統(tǒng)計如下:
從現(xiàn)場打壓統(tǒng)計表可以看出,打壓次數(shù)缺失及時效處理時間不足對于連接松動有重大影響。進而最終判定本次檢修操作未按技術(shù)要求施工,打壓次數(shù)不夠,且時效處理時間不足,是導致這次設備故障的原因。通過此次設備故障,使檢修人員認識到質(zhì)量關鍵點嚴格遵守技術(shù)要求的重要性。
參考文獻
【1】壓縮機安裝使用說明書-沈陽遠大壓縮機有限公司
【2】活塞式壓縮機檢修規(guī)程(SHS 01020-2009)
【4】GB 50275-2010 風機、壓縮機、泵安裝工程施工及驗收規(guī)范
【5】JBT 9105-2013 大型往復活塞壓縮機技術(shù)條件
來源:本站原創(chuàng)
1.1 壓縮機主要技術(shù)規(guī)范
a.排氣量(吸入狀態(tài)) 5.25 m3/min
b.吸氣壓力 2.35/5.1 MPaG
c.排氣壓力 5.1/10.8 MPaG
d.吸氣溫度 40/40 ℃
e.排氣溫度 119/117 ℃
f.潤滑油壓力 0.35~0.4 MPaG
g.壓縮機轉(zhuǎn)速 372 r/min
h.活塞行程 280 mm
i.氣缸直徑 φ220/160 mm
j.軸功率 445 kW
k.介質(zhì) 氫氣、甲烷等
1.2 壓縮機相關部件主要結(jié)構(gòu)特征
活塞與活塞桿
一級活塞桿材料為17-4PH,二級活塞與活塞桿為一體式結(jié)構(gòu),材料為17-4PH。活塞桿與填料摩擦部位表面進行碳化鎢處理,其表面硬度大于HRC65。活塞與活塞桿采用超級螺母連接,超級螺母中單個螺釘額定緊固轉(zhuǎn)矩為49N.M。
十字頭
十字頭為雙側(cè)圓筒型分體組合式結(jié)構(gòu),十字頭體和上下兩個可拆卸的滑履采用楔槽定位,并借助螺釘連接成一體。滑履與十字頭之間裝有調(diào)整墊片,由于機身兩側(cè)十字頭的側(cè)向力方向相反,為保證十字頭與活塞桿運行的同心,制造廠組裝時,已將受力相反的十字頭與滑履間墊片數(shù)量進行調(diào)整,用戶在安裝檢修時,不應隨意調(diào)換十字頭和增減墊片。十字頭是由ZG230-450制成,上下滑履材料為20號鋼,承壓表面掛有軸承合金,并開有油槽以利于潤滑油的分布。十字頭銷為直銷型式,固定于十字頭銷孔中,銷體內(nèi)分布軸向和徑向油孔,用于潤滑油的輸送。
液壓連接緊固裝置是用于活塞桿與十字頭體的連接,主要由連接裝置和緊固裝置兩部分組成。其工作原理為:通過連接緊固裝置,將活塞桿與十字頭進行連接后,用本產(chǎn)品隨機所帶的手動超高壓油泵,將150MPa壓力的油注入緊固裝置中的壓力體中,利用液體不可壓縮的性質(zhì)推動環(huán)形活塞,迫使活塞桿尾部產(chǎn)生彈性拉伸變形,再將鎖緊螺母鎖定后,將油泄壓,即可達到連接所需的預緊力。連接打壓過程中應注意:油泵壓力不得超過150MPa,緊固的全過程需經(jīng)三次才能完成,每次間隔1小時,每次緊固的方法均相同。液壓連接緊固裝置具體操作方法見活塞安裝部分中有關內(nèi)容。
![往復式壓縮機活塞桿松動故障分析](/uploadfile/2020/0601/20200601052430646.jpg)
![往復式壓縮機活塞桿松動故障分析](/uploadfile/2020/0601/20200601052456984.jpg)
二、故障過程
2020年4月2日上午約9:00時,柴油加氫裝置K-101A往復式壓縮機機組按照正常程序由檢修單位進行更換填料總成,4月2日晚上約20:30組裝完畢。4月3日上午約10:00試車,運行至當天23:30氣缸振動突然增大,4月4日凌晨約02:30振動報警,切機。4月4日早上8:30檢查振動原因。檢查發(fā)現(xiàn):
(1)壓縮機二級活塞外側(cè)止點間隙:0.60mm,通過數(shù)據(jù)確認活塞桿與十字頭連接已松動,初步判斷活塞在停機惰轉(zhuǎn)運行過程中未撞缸;
(2)壓縮級二級填料函處活塞桿徑向跳動:水平0.01mm,垂直0.02mm,初步判斷活塞桿未受到過大的軸向壓縮變形;
(3)壓縮機二級活塞桿與十字頭連接液壓螺母,鎖緊螺母松動,松動后因運行時的往復慣性振動使螺母與打壓體螺紋產(chǎn)生沖擊,致使螺紋斷裂滑扣,已經(jīng)不能按照正常方法拆卸出來;
(4)壓縮機一級二級氣缸與中體連接法蘭螺栓,檢查中體與曲軸箱連接法蘭螺栓,無明顯松動,進一步確認活塞未達到撞缸程度;
(5)一級活塞桿與十字頭連接液壓上緊螺母,未見異常;
4月4日下午現(xiàn)場經(jīng)各部門相互溝通,結(jié)合現(xiàn)場,經(jīng)HSE部現(xiàn)場檢查確認,開具動火票、動設備對動火部位做好防火措施。用角磨機及電鉆將液壓上緊外螺母切斷拆卸。4月4日晚20:00動設備將液壓鎖緊螺母切開,隨后拆卸液壓上緊裝置,檢查活塞桿與十字頭連接螺母,沒有螺紋磨損與斷裂;拆卸活塞桿,檢查活塞及活塞桿,十字頭內(nèi)螺紋,無損傷,最終確認活塞未與缸頭相沖擊。4月5日清理十字頭滑道雜物,修復十字頭平面被液壓螺母磕碰的部位,研磨各部配合面,達到回裝條件。按照規(guī)定要求,現(xiàn)場在運行部工程師及設備中心工程師逐級監(jiān)督確認下,約23:30回裝完畢。4月6日上午9:00空負荷試車1小時,無異常。
三、原因分析
分析活塞桿與十字頭連接液壓螺母安裝規(guī)范與技術(shù)要求。
A.液壓螺母安裝調(diào)整細節(jié)步驟如下:
![往復式壓縮機活塞桿松動故障分析](/uploadfile/2020/0601/20200601052556662.jpg)
(1)將壓力體、密封圈、環(huán)形活塞、鎖緊螺母組裝后裝入活塞桿尾部與活塞桿臺肩靠緊,并將鎖緊螺母退至與環(huán)形活塞平齊位置。
(2)將調(diào)節(jié)圈旋入內(nèi)螺母上,使其徑向孔對準內(nèi)螺母上任一螺孔,并擰入螺釘裝于活塞桿尾部。
(3)將止推圈(兩半)裝在活塞桿尾部外端,用拉緊彈簧箍住。
(4)盤車使十字頭移動將活塞桿尾部引入十字頭頸部內(nèi),用棒扳手擰動調(diào)節(jié)圈使內(nèi)螺母旋入十字頭螺紋孔內(nèi),直至調(diào)節(jié)圈與十字頭頸部端面接觸,然后將鎖緊螺母旋緊至十字頭頸部端面。連接過程中應防止活塞轉(zhuǎn)動。
(5)盤動壓縮機,分別用壓鉛法測量前后止點間隙,其數(shù)值應符合“壓縮機主要配合部位裝配間隙表”中的規(guī)定。
(6)當前后止點間隙偏差較大時,應重新進行調(diào)整,旋松鎖緊螺母,旋出定位螺圈,拆卸定位螺圈上的螺釘,按需要的調(diào)整方向調(diào)整調(diào)節(jié)圈,使其開口對準另一螺孔重新擰入螺釘,再次將定位螺圈及鎖緊螺母旋緊,并測量活塞止點間隙,可重復調(diào)整直至止點間隙符合規(guī)定。
(7)活塞前后止點間隙合格后,應退出鎖緊螺母,將定位螺圈上螺釘拆卸涂上厭氧膠后擰入,最后旋緊鎖緊螺母。
![往復式壓縮機活塞桿松動故障分析](/uploadfile/2020/0601/20200601052713217.jpg)
B.液壓緊固步驟:
(1) 將手動超高壓油泵的軟管與壓力體上G1/4"接口相連。
(2)掀動油泵手柄,使油泵壓力升至150MPa(不得超過此壓力值),在油壓作用下環(huán)形活塞和壓力體分別壓向定位螺圈和活塞桿肩部,迫使活塞桿尾部發(fā)生彈性伸長變形,此時鎖緊螺母與十字頭頸部分開,再次用棒扳手旋緊鎖緊螺母,緊固時可用小錘輕輕敲擊棒扳手,以保證鎖緊螺母與十字頭頸部端面接觸貼實,然后卸壓,即完成第一次液壓緊固。
(3)第一次液壓緊固完成后,活塞桿尾部應在初始伸長狀態(tài)下保持1小時,再進行第二次液壓緊固。仍以150MPa壓力與第一次相同方法進行。
(4)第二次液壓緊固完成后,活塞桿在繼續(xù)伸長狀態(tài)下保持1小時后,再進行第三次液壓緊固。仍以150MPa壓力與第一次相同方法進行。卸壓后即完成液壓緊固工作,全部完畢可投入使用。
通過對液壓螺母安裝技術(shù)資料的學習,可能導致活塞桿與十字頭連接松動可能導致的主要原因有以下幾點:
(1)液壓上緊裝置的鎖緊螺母是細牙螺紋且旋合精度較高的零件,頻繁拆裝可能會造成微小磕碰,在檢修裝配中,若檢查不仔細,會存在打壓到規(guī)定值,但承壓面積小,運行中振動松脫的隱患,并且壓力體中有橡膠密封圈,會存在老化現(xiàn)象;
(2)進行上緊的手動打壓泵所配壓力表,表盤有MPa和PSI兩圈刻度,可能會存在識別誤讀,打壓未到規(guī)定值;
(3)打壓次數(shù)未按照規(guī)定打壓三次,每次間隔1小時,時效處理,導致活塞桿伸長量未到設定值。
結(jié)合現(xiàn)場對各個可能會造成液壓螺母松動的原因進行梳理:
(1)液壓螺母組件安裝前清洗徹底,多人檢查仔細,沒有毛刺,不是松動原因;
(2)打壓泵表頭表盤有MPa和PSI兩圈刻度,在當時打壓時兩人已反復確認,不是松動原因;
(3)依照液壓螺母打壓規(guī)范,應當打壓三次,每次間隔1小時,時效處理,才能使活塞桿伸長量達到設定值;但實際情況是,檢修人員溝通不到位,只打壓了兩次,且每次間隔時間30分鐘,未按照技術(shù)規(guī)范要求進行,是這次液壓螺母松動的主要原因。
為驗證液壓螺母打壓三次對活塞桿伸長量的影響,在更換液壓螺母新組件時,利用磁力表座百分表監(jiān)測每次測量活塞桿尾部打壓伸長量數(shù)據(jù)及時效處理時間統(tǒng)計如下:
![往復式壓縮機活塞桿松動故障分析](/uploadfile/2020/0601/20200601052753800.jpg)
從現(xiàn)場打壓統(tǒng)計表可以看出,打壓次數(shù)缺失及時效處理時間不足對于連接松動有重大影響。進而最終判定本次檢修操作未按技術(shù)要求施工,打壓次數(shù)不夠,且時效處理時間不足,是導致這次設備故障的原因。通過此次設備故障,使檢修人員認識到質(zhì)量關鍵點嚴格遵守技術(shù)要求的重要性。
參考文獻
【1】壓縮機安裝使用說明書-沈陽遠大壓縮機有限公司
【2】活塞式壓縮機檢修規(guī)程(SHS 01020-2009)
【4】GB 50275-2010 風機、壓縮機、泵安裝工程施工及驗收規(guī)范
【5】JBT 9105-2013 大型往復活塞壓縮機技術(shù)條件
來源:本站原創(chuàng)
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