螺桿式空壓機是由一對相互平行齒合的陰陽轉子(或稱螺桿)在氣缸內轉動,使轉子齒槽之間的空氣不斷地產生周期性的容積變化,空氣則沿著轉子軸線由吸入側輸送至輸出側,實現螺桿式空壓機的吸氣、壓縮和排氣的全過程。空壓機的進氣口和出氣口分別位于殼體的兩端,陰轉子的槽也陽轉子齒被主電機驅動而旋轉。
原空壓機的主電機運行方式為Y-△降壓起動,然后全速運行。具體操作程序為:按下啟動按鈕,控制系統接通啟動器線圈并打開斷油閥,空壓機在卸載模式下啟動,這時進氣閥處于關閉位置,而放氣閥打開以排放油氣分離器內的壓力。等降壓2秒后空壓機開始加載運行,系統壓力開始上升。如果系統壓力上升到壓力開關上限值,即起跳壓力,控制器使進氣閥關閉,油氣分離器放氣,壓縮機空載運行,直到系統壓力跌到壓力開關下限值后,即回跳壓力下,控制器使進氣閥打開,油氣分離器放氣閥關閉,壓縮機打開,油氣分離器放氣閥關閉,壓縮機滿載運行。
空壓機的工作過程如圖1所示。
2、空壓機運行中自身存在的問題
主電機雖然采用Y-△降壓起動,但起動時的電流仍然很大,并且有一定的啟動時間,這段時間消耗的電能不容忽視。另外,啟動時大電流的沖擊會影響電網的穩定及其它用電設備的運行安全。
主電機時常工作在滿負荷上,但能量浪費在出口閥門上,屬非經濟運行,電能浪費嚴重。
主電機工頻運行致使空壓機運行時噪音很大。
主電機工頻起動設備的沖擊大,電機軸承的磨損大,所以設備維護工作時機械量大。
當卸荷運行時那部分電流不是做有用功的, 而是機械在額定轉速下的空轉損耗。這種機械式調節裝置雖然也能起到壓力調節作用,但是壓力調節精度低,壓力波動大;壓縮機總是在額定轉速下工作,機械磨損大、電耗高。
3、空壓機變頻節能原理
控制原理是:通過壓力變送器測得的管網壓力值與壓力的設定值相比較,得到偏差,經PID調節器計算出變頻器作用于異步電動機的頻率值。由變頻器輸出相應頻率和幅值的交流電,調節馬達的轉速,空壓機輸出相應的壓縮空氣至儲氣罐,使之壓力變化,直到管網壓力與給定壓力值相同。
4、空壓機變頻改造后的效益
節約能源。變頻器控制壓縮機與傳統控制的壓縮機比較,能源節約是最有實際意義的,根據空氣量需求來供給的壓縮機工況是經濟的運行狀。
運行成本降低。傳統壓縮機的運行成本由三項組成:初始采購成本、維護成本和能源成本。其中能源成本大約占壓縮機運行成本的77%。通過能源成本降低24.3%,再加上變頻起動后對設備的沖擊減少,維護和維修量也跟隨降低,所以運行成本將大大降低。
提高壓力控制精度。變頻控制系統具有精確的壓力控制能力。使壓縮機的空氣壓力輸出與用戶空氣系統所需的氣量相匹配。變頻控制壓縮機的輸出氣量隨著電機轉速的改變而改變。由于變頻控制電機速度的精度提高,所以它可以使管網的系統壓力變化保持在3pisg變化范圍,也就是0.2bar范圍內,有效地提高了工況的質量。
延長壓縮機的使用壽命。變頻器從0Hz起動壓縮機,它的起動加速時間可以調整,從而減少起動時對壓縮機的電器部件和機械部件所造成的沖擊,增強系統的可靠性,使壓縮機的使用壽命延長。此外,變頻控制能夠減少機組起動時電流波動,這一波動電流會影響電網和其它設備的用電,變頻器能夠有效的將起動電流的峰值減少到最低程度。
降低了空壓機的噪音。根據壓縮機的工況要求,變頻調速改造后,電機運轉速度明顯減慢,因此有效地降了空壓機運行時的噪音。現場測定表明,噪音與原系統比較下降約3-7dB。
5、變頻器改造要求
現場空壓機功率:30kW,最大工作電流59A。
設計要求:主電機變頻器運行狀態保持儲氣罐出口壓力穩定,壓力波動范圍不超過±0.01MPa;保持原有的工頻控制系統,以確保變頻器出現異常保護時,可以直接切入工頻,不影響生產;在用氣量較小的情況下,變頻器處于低頻運行或者進入休眠狀態,應保障電機繞組溫度不超過允許的范圍。
根據現場狀況:選用臺達B系列變頻器:VFD300B43A;額定電流:60A;過載能力:變頻器額定輸出電流150%,1min。
改造電氣原理圖如圖3。
6、結束語
綜上所述,由于空壓機可以在保證生產所需要的最低壓力下運行,電機輸入功率大大下降,輔以壓力閉環控制,實現空壓機的供氣壓力與轉速的動態匹配,減少了電機的實際輸入功率,達到節能目的。即電機的轉速由供氣壓力來控制,壓縮機需要多大的功率,電機就輸出多大的功率,而不必做無用功,從而取得良好的節能效果;其次,空壓機停止了空轉,電機不存在輕載運行,這部分能量很可觀。相應帶來的其它好處是:供氣壓力穩定,通過壓力調節器,可使空壓機保持在設定的壓力值下工作,壓力穩定可靠性高,而且壓力可以無級設定,隨時可調。電機實現軟啟動,壓縮機的使用壽命及檢修周期都將得到大大延長。空壓機排氣量由空壓機的轉速來控制,氣缸內氣閥片不再反復地開啟和關閉,閥座、彈簧等工作條件大大改善,避免了高溫、高壓氣體急劇的流動與沖擊,維修工作量減少。
螺桿式空壓機是由一對相互平行齒合的陰陽轉子(或稱螺桿)在氣缸內轉動,使轉子齒槽之間的空氣不斷地產生周期性的容積變化,空氣則沿著轉子軸線由吸入側輸送至輸出側,實現螺桿式空壓機的吸氣、壓縮和排氣的全過程。空壓機的進氣口和出氣口分別位于殼體的兩端,陰轉子的槽也陽轉子齒被主電機驅動而旋轉。
原空壓機的主電機運行方式為Y-△降壓起動,然后全速運行。具體操作程序為:按下啟動按鈕,控制系統接通啟動器線圈并打開斷油閥,空壓機在卸載模式下啟動,這時進氣閥處于關閉位置,而放氣閥打開以排放油氣分離器內的壓力。等降壓2秒后空壓機開始加載運行,系統壓力開始上升。如果系統壓力上升到壓力開關上限值,即起跳壓力,控制器使進氣閥關閉,油氣分離器放氣,壓縮機空載運行,直到系統壓力跌到壓力開關下限值后,即回跳壓力下,控制器使進氣閥打開,油氣分離器放氣閥關閉,壓縮機打開,油氣分離器放氣閥關閉,壓縮機滿載運行。
空壓機的工作過程如圖1所示。
2、空壓機運行中自身存在的問題
主電機雖然采用Y-△降壓起動,但起動時的電流仍然很大,并且有一定的啟動時間,這段時間消耗的電能不容忽視。另外,啟動時大電流的沖擊會影響電網的穩定及其它用電設備的運行安全。
主電機時常工作在滿負荷上,但能量浪費在出口閥門上,屬非經濟運行,電能浪費嚴重。
主電機工頻運行致使空壓機運行時噪音很大。
主電機工頻起動設備的沖擊大,電機軸承的磨損大,所以設備維護工作時機械量大。
當卸荷運行時那部分電流不是做有用功的, 而是機械在額定轉速下的空轉損耗。這種機械式調節裝置雖然也能起到壓力調節作用,但是壓力調節精度低,壓力波動大;壓縮機總是在額定轉速下工作,機械磨損大、電耗高。
3、空壓機變頻節能原理
控制原理是:通過壓力變送器測得的管網壓力值與壓力的設定值相比較,得到偏差,經PID調節器計算出變頻器作用于異步電動機的頻率值。由變頻器輸出相應頻率和幅值的交流電,調節馬達的轉速,空壓機輸出相應的壓縮空氣至儲氣罐,使之壓力變化,直到管網壓力與給定壓力值相同。
4、空壓機變頻改造后的效益
節約能源。變頻器控制壓縮機與傳統控制的壓縮機比較,能源節約是最有實際意義的,根據空氣量需求來供給的壓縮機工況是經濟的運行狀。
運行成本降低。傳統壓縮機的運行成本由三項組成:初始采購成本、維護成本和能源成本。其中能源成本大約占壓縮機運行成本的77%。通過能源成本降低24.3%,再加上變頻起動后對設備的沖擊減少,維護和維修量也跟隨降低,所以運行成本將大大降低。
提高壓力控制精度。變頻控制系統具有精確的壓力控制能力。使壓縮機的空氣壓力輸出與用戶空氣系統所需的氣量相匹配。變頻控制壓縮機的輸出氣量隨著電機轉速的改變而改變。由于變頻控制電機速度的精度提高,所以它可以使管網的系統壓力變化保持在3pisg變化范圍,也就是0.2bar范圍內,有效地提高了工況的質量。
延長壓縮機的使用壽命。變頻器從0Hz起動壓縮機,它的起動加速時間可以調整,從而減少起動時對壓縮機的電器部件和機械部件所造成的沖擊,增強系統的可靠性,使壓縮機的使用壽命延長。此外,變頻控制能夠減少機組起動時電流波動,這一波動電流會影響電網和其它設備的用電,變頻器能夠有效的將起動電流的峰值減少到最低程度。
降低了空壓機的噪音。根據壓縮機的工況要求,變頻調速改造后,電機運轉速度明顯減慢,因此有效地降了空壓機運行時的噪音。現場測定表明,噪音與原系統比較下降約3-7dB。
5、變頻器改造要求
現場空壓機功率:30kW,最大工作電流59A。
設計要求:主電機變頻器運行狀態保持儲氣罐出口壓力穩定,壓力波動范圍不超過±0.01MPa;保持原有的工頻控制系統,以確保變頻器出現異常保護時,可以直接切入工頻,不影響生產;在用氣量較小的情況下,變頻器處于低頻運行或者進入休眠狀態,應保障電機繞組溫度不超過允許的范圍。
根據現場狀況:選用臺達B系列變頻器:VFD300B43A;額定電流:60A;過載能力:變頻器額定輸出電流150%,1min。
改造電氣原理圖如圖3。
6、結束語
綜上所述,由于空壓機可以在保證生產所需要的最低壓力下運行,電機輸入功率大大下降,輔以壓力閉環控制,實現空壓機的供氣壓力與轉速的動態匹配,減少了電機的實際輸入功率,達到節能目的。即電機的轉速由供氣壓力來控制,壓縮機需要多大的功率,電機就輸出多大的功率,而不必做無用功,從而取得良好的節能效果;其次,空壓機停止了空轉,電機不存在輕載運行,這部分能量很可觀。相應帶來的其它好處是:供氣壓力穩定,通過壓力調節器,可使空壓機保持在設定的壓力值下工作,壓力穩定可靠性高,而且壓力可以無級設定,隨時可調。電機實現軟啟動,壓縮機的使用壽命及檢修周期都將得到大大延長。空壓機排氣量由空壓機的轉速來控制,氣缸內氣閥片不再反復地開啟和關閉,閥座、彈簧等工作條件大大改善,避免了高溫、高壓氣體急劇的流動與沖擊,維修工作量減少。
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