在國家加強節(jié)能減排、推進綠色經(jīng)濟的形勢下,推動能源生產(chǎn)和消費的變革成為十八大提出的改革措施。透平壓縮機作為重要耗能產(chǎn)品,在用戶現(xiàn)場運行中對整個裝置的耗能起到至關(guān)重要的作用。因此越來越多的用戶在注重產(chǎn)品安全穩(wěn)定的同時,更加重視設備的性能以及在整個項目工藝流程中的綜合能耗問題。
據(jù)延安日報報道,沈鼓集團研究院實驗中心和自控公司共同合作,幫助延安石油化工廠柴油加氫項目實現(xiàn)節(jié)能改造,通過修正循環(huán)氫壓縮機的防喘振性能曲線,實現(xiàn)了用戶裝置整體降耗,為用戶節(jié)約了蒸汽耗量,節(jié)約1000萬元/年左右經(jīng)濟成本直接轉(zhuǎn)化成利潤。
項目背景
2012年6月,延安石油化工廠的柴油加氫離心機裝置上應用沈鼓集團生產(chǎn)的循環(huán)氫裝置,額定轉(zhuǎn)速11000 r/min,設計組分是以氫氣為主的多種氣體組分,由于用戶的工藝氣組分與原設計的要求發(fā)生比較大的變化,工藝氫氣的純度由78.83%增加到92%左右,分子量發(fā)生了較大變化,由平均分子量6.393降到了4,但預期的防喘振線并沒有發(fā)生改變。這樣就造成在壓縮機的預期防喘振性能曲線只有增加回流量,才能維持生產(chǎn)的需要,大大降低了裝置做有用功的能力,遠超出了裝置原有設計的運行成本,使得用戶相當苦惱,每年多消耗的能源成本使得企業(yè)不堪重負。用戶非常急切地想解決此問題。
攻克難點,制定創(chuàng)新改造方案
s*先根據(jù)用戶提供的運行數(shù)據(jù)進行了大量的理論數(shù)據(jù)和實際數(shù)據(jù)對比的計算,根據(jù)初步計算得出:空壓機按工藝條件運行,理論上可以將預期的喘振線向左移動,來擴大壓縮機的運行范圍。但在實際運行過程中會與理論存在偏差。這樣就可能給用戶的安全運行帶來一定風險。
為了確保在安全條件下解決問題,實驗中心技術(shù)人員制定了現(xiàn)場測定真實喘振線的詳細方案,由于介質(zhì)是以易燃易爆的氫氣為主,試驗存在的一定的難度和風險,所以要充分考慮到可能出現(xiàn)的各種突發(fā)情況,做好相關(guān)預案,從而確保試驗的安全完成。
打消用戶顧慮 獲得用戶信任
研究院實驗中心趙新君是此次項目的主要負責者。項目改造前,他與用戶進行了多次深入并細致的技術(shù)交流。在用戶現(xiàn)場,他向用戶全面介紹了整個試驗過程,分析了可能出現(xiàn)的各類問題。在此期間,用戶曾對改造結(jié)果、安全性等問題提出了疑問。當用戶問到“像這樣的試驗你共做過多少臺機組?”,他沒有絲毫猶豫,斬釘截鐵地回答“不少于100臺”,憑借他專業(yè)的知識和豐富的經(jīng)驗,打消了用戶的顧慮,獲得了信任。
節(jié)能降耗實現(xiàn)突破
2012年8月10日中午,試驗緊張的進行:s*先由沈鼓自控公司的工程師把喘振線屏蔽,隨后試驗人員全神貫注的對壓縮機三個不同轉(zhuǎn)速(9497r/min、9916 r/min,11015 r/min)的喘振點進行捕捉,得到壓縮機在此狀態(tài)下的三個真實喘振點……,試驗z*終取得了成功,裝置運行安全。
通過對試驗取得的關(guān)鍵數(shù)據(jù)進行分析與計算,按照原有設計欲度重新設定喘振線和防喘振線。為了確保萬無一失,又安排了用戶進行校合試驗,驗證設定結(jié)果的準確無誤。雖然防喘閥開度并沒有全部關(guān)掉,但通過測試結(jié)果和用戶工藝運行狀態(tài),建議用戶采用降轉(zhuǎn)速的運行方法,把額定轉(zhuǎn)速從11000r/min降到 9900 r/min,防喘振閥開度從原來的51%降到38%,蒸汽消耗量由原來的43T/h減少至32T/h,按每噸蒸汽成本120元/噸計算,每小時1320元,每月720小時95.04萬元,節(jié)約折合費用每年可節(jié)約達1140.05萬元,這些節(jié)約的運行成本,可以直接轉(zhuǎn)化為企業(yè)利潤,為用戶創(chuàng)造了z*大效益。從工藝的運行看,有效氫氣循環(huán)量由27470Nm3/h增至87200Nm3/h,生產(chǎn)工藝條件得到了極大的改善。
節(jié)能改造項目成果多處開花
近幾年來,研究院實驗室應用理論基礎和實際試驗過程中總結(jié)的豐富經(jīng)驗,成功實現(xiàn)了中石油高陵站s*臺長輸管線壓縮機的喘振性能測試,并對控制系統(tǒng)進行了成功的標定,實現(xiàn)了中國“心臟”的健康和有力運行,保障機組長期穩(wěn)定運行。
在海巖LNG壓縮機項目中,發(fā)現(xiàn)在沒有抽、加氣的情況下,二段流量要大于一段流量的怪現(xiàn)象,通過現(xiàn)場性能試驗和空壓機結(jié)構(gòu)分析產(chǎn)生此現(xiàn)象的原因是壓縮機內(nèi)部產(chǎn)生串氣現(xiàn)象,經(jīng)過有針對性的改造,使裝置產(chǎn)量提高10%左右。
在用戶現(xiàn)場,多次幫助用戶分析解決壓縮機組運行問題。在很多用戶現(xiàn)場都存在壓縮機的性能與工藝管網(wǎng)存在不匹配的現(xiàn)象,造成機組回流量大,運行能耗大。研究院實驗室技術(shù)人員在用戶的配合下完成了如長慶石化富氣壓縮機2MCL606、中國石油煉化有限責任公司惠州煉油分公司富氣壓縮機2MCL807、金陵石化循環(huán)氫壓縮機BCL708+BCL709等多臺套壓縮機現(xiàn)場真實工況的性能標定工作,這些數(shù)據(jù)為沈鼓集團機組改造提供第一手資料,為合同的簽定提供了前期的技術(shù)保障,為用戶節(jié)約了大量運行成本。
在國家加強節(jié)能減排、推進綠色經(jīng)濟的形勢下,推動能源生產(chǎn)和消費的變革成為十八大提出的改革措施。透平壓縮機作為重要耗能產(chǎn)品,在用戶現(xiàn)場運行中對整個裝置的耗能起到至關(guān)重要的作用。因此越來越多的用戶在注重產(chǎn)品安全穩(wěn)定的同時,更加重視設備的性能以及在整個項目工藝流程中的綜合能耗問題。
據(jù)延安日報報道,沈鼓集團研究院實驗中心和自控公司共同合作,幫助延安石油化工廠柴油加氫項目實現(xiàn)節(jié)能改造,通過修正循環(huán)氫壓縮機的防喘振性能曲線,實現(xiàn)了用戶裝置整體降耗,為用戶節(jié)約了蒸汽耗量,節(jié)約1000萬元/年左右經(jīng)濟成本直接轉(zhuǎn)化成利潤。
項目背景
2012年6月,延安石油化工廠的柴油加氫離心機裝置上應用沈鼓集團生產(chǎn)的循環(huán)氫裝置,額定轉(zhuǎn)速11000 r/min,設計組分是以氫氣為主的多種氣體組分,由于用戶的工藝氣組分與原設計的要求發(fā)生比較大的變化,工藝氫氣的純度由78.83%增加到92%左右,分子量發(fā)生了較大變化,由平均分子量6.393降到了4,但預期的防喘振線并沒有發(fā)生改變。這樣就造成在壓縮機的預期防喘振性能曲線只有增加回流量,才能維持生產(chǎn)的需要,大大降低了裝置做有用功的能力,遠超出了裝置原有設計的運行成本,使得用戶相當苦惱,每年多消耗的能源成本使得企業(yè)不堪重負。用戶非常急切地想解決此問題。
攻克難點,制定創(chuàng)新改造方案
s*先根據(jù)用戶提供的運行數(shù)據(jù)進行了大量的理論數(shù)據(jù)和實際數(shù)據(jù)對比的計算,根據(jù)初步計算得出:空壓機按工藝條件運行,理論上可以將預期的喘振線向左移動,來擴大壓縮機的運行范圍。但在實際運行過程中會與理論存在偏差。這樣就可能給用戶的安全運行帶來一定風險。
為了確保在安全條件下解決問題,實驗中心技術(shù)人員制定了現(xiàn)場測定真實喘振線的詳細方案,由于介質(zhì)是以易燃易爆的氫氣為主,試驗存在的一定的難度和風險,所以要充分考慮到可能出現(xiàn)的各種突發(fā)情況,做好相關(guān)預案,從而確保試驗的安全完成。
打消用戶顧慮 獲得用戶信任
研究院實驗中心趙新君是此次項目的主要負責者。項目改造前,他與用戶進行了多次深入并細致的技術(shù)交流。在用戶現(xiàn)場,他向用戶全面介紹了整個試驗過程,分析了可能出現(xiàn)的各類問題。在此期間,用戶曾對改造結(jié)果、安全性等問題提出了疑問。當用戶問到“像這樣的試驗你共做過多少臺機組?”,他沒有絲毫猶豫,斬釘截鐵地回答“不少于100臺”,憑借他專業(yè)的知識和豐富的經(jīng)驗,打消了用戶的顧慮,獲得了信任。
節(jié)能降耗實現(xiàn)突破
2012年8月10日中午,試驗緊張的進行:s*先由沈鼓自控公司的工程師把喘振線屏蔽,隨后試驗人員全神貫注的對壓縮機三個不同轉(zhuǎn)速(9497r/min、9916 r/min,11015 r/min)的喘振點進行捕捉,得到壓縮機在此狀態(tài)下的三個真實喘振點……,試驗z*終取得了成功,裝置運行安全。
通過對試驗取得的關(guān)鍵數(shù)據(jù)進行分析與計算,按照原有設計欲度重新設定喘振線和防喘振線。為了確保萬無一失,又安排了用戶進行校合試驗,驗證設定結(jié)果的準確無誤。雖然防喘閥開度并沒有全部關(guān)掉,但通過測試結(jié)果和用戶工藝運行狀態(tài),建議用戶采用降轉(zhuǎn)速的運行方法,把額定轉(zhuǎn)速從11000r/min降到 9900 r/min,防喘振閥開度從原來的51%降到38%,蒸汽消耗量由原來的43T/h減少至32T/h,按每噸蒸汽成本120元/噸計算,每小時1320元,每月720小時95.04萬元,節(jié)約折合費用每年可節(jié)約達1140.05萬元,這些節(jié)約的運行成本,可以直接轉(zhuǎn)化為企業(yè)利潤,為用戶創(chuàng)造了z*大效益。從工藝的運行看,有效氫氣循環(huán)量由27470Nm3/h增至87200Nm3/h,生產(chǎn)工藝條件得到了極大的改善。
節(jié)能改造項目成果多處開花
近幾年來,研究院實驗室應用理論基礎和實際試驗過程中總結(jié)的豐富經(jīng)驗,成功實現(xiàn)了中石油高陵站s*臺長輸管線壓縮機的喘振性能測試,并對控制系統(tǒng)進行了成功的標定,實現(xiàn)了中國“心臟”的健康和有力運行,保障機組長期穩(wěn)定運行。
在海巖LNG壓縮機項目中,發(fā)現(xiàn)在沒有抽、加氣的情況下,二段流量要大于一段流量的怪現(xiàn)象,通過現(xiàn)場性能試驗和空壓機結(jié)構(gòu)分析產(chǎn)生此現(xiàn)象的原因是壓縮機內(nèi)部產(chǎn)生串氣現(xiàn)象,經(jīng)過有針對性的改造,使裝置產(chǎn)量提高10%左右。
在用戶現(xiàn)場,多次幫助用戶分析解決壓縮機組運行問題。在很多用戶現(xiàn)場都存在壓縮機的性能與工藝管網(wǎng)存在不匹配的現(xiàn)象,造成機組回流量大,運行能耗大。研究院實驗室技術(shù)人員在用戶的配合下完成了如長慶石化富氣壓縮機2MCL606、中國石油煉化有限責任公司惠州煉油分公司富氣壓縮機2MCL807、金陵石化循環(huán)氫壓縮機BCL708+BCL709等多臺套壓縮機現(xiàn)場真實工況的性能標定工作,這些數(shù)據(jù)為沈鼓集團機組改造提供第一手資料,為合同的簽定提供了前期的技術(shù)保障,為用戶節(jié)約了大量運行成本。
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