沈鼓-大工研究院承擔和完成的水導軸承堆焊技術研發項目,突破了核電裝備國產化的一項技術瓶頸,結束了核級泵水導軸承長期受制于國外的歷史,成功應用于核電公司的核泵生產,滿足了企業急需。
建設大型壓水堆核電站是國家的發展戰略,并被列為16個國家重大專項之一。核泵作為核電站的核心裝備,國產化研制難度z*大;核電站運行工況特殊,核泵水導軸承必須具備良好的減震性、導熱性及高強度、低磨擦系數。此前,國內缺少高端水導軸承的表面強化技術,使之成為制約核泵國產化的瓶頸。
沈鼓-大工研究院科研組通過立項攻關,不斷改進優化,堆焊質量得到了有效保證。表面強化的水導軸承裝機后,經過全工況運轉考核運轉良好,專家鑒定達到國際先進水平。該成果已應用于CPR1000核電站的重要廠用水泵和5種核二級泵中。另外,該成果也正應用于三代核電AP1000核主泵的國產化,并為開發自主知識產權的核主泵奠定了堅實基礎。
這項成果符合《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》的要求,分別被納入國家科技支撐計劃(1000MW核電機組核二級泵研制)、遼寧省引進海外研發團隊計劃、國家重點基礎研究發展計劃(973),具有顯著的經濟、社會效益。以噴淋泵為例,自2011年研制成功以來,已為核泵生產提供了近200套水導軸承,節約價值非常可觀。
該技術研發成功,對于打破外商技術壟斷,推進我國核電裝備國產化具有重要意義。沈鼓集團通過產學研聯合攻關,具備了1000MW核電機組核二級泵的批量供貨能力,極大地增強了企業實力。
該項研究成果獲沈陽市科學技術進步二等獎1項、中國產學研合作優秀成果獎1項,正在申請3項專利(2項發明、1項實用新型)。
沈鼓-大工研究院承擔和完成的水導軸承堆焊技術研發項目,突破了核電裝備國產化的一項技術瓶頸,結束了核級泵水導軸承長期受制于國外的歷史,成功應用于核電公司的核泵生產,滿足了企業急需。
建設大型壓水堆核電站是國家的發展戰略,并被列為16個國家重大專項之一。核泵作為核電站的核心裝備,國產化研制難度z*大;核電站運行工況特殊,核泵水導軸承必須具備良好的減震性、導熱性及高強度、低磨擦系數。此前,國內缺少高端水導軸承的表面強化技術,使之成為制約核泵國產化的瓶頸。
沈鼓-大工研究院科研組通過立項攻關,不斷改進優化,堆焊質量得到了有效保證。表面強化的水導軸承裝機后,經過全工況運轉考核運轉良好,專家鑒定達到國際先進水平。該成果已應用于CPR1000核電站的重要廠用水泵和5種核二級泵中。另外,該成果也正應用于三代核電AP1000核主泵的國產化,并為開發自主知識產權的核主泵奠定了堅實基礎。
這項成果符合《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》的要求,分別被納入國家科技支撐計劃(1000MW核電機組核二級泵研制)、遼寧省引進海外研發團隊計劃、國家重點基礎研究發展計劃(973),具有顯著的經濟、社會效益。以噴淋泵為例,自2011年研制成功以來,已為核泵生產提供了近200套水導軸承,節約價值非常可觀。
該技術研發成功,對于打破外商技術壟斷,推進我國核電裝備國產化具有重要意義。沈鼓集團通過產學研聯合攻關,具備了1000MW核電機組核二級泵的批量供貨能力,極大地增強了企業實力。
該項研究成果獲沈陽市科學技術進步二等獎1項、中國產學研合作優秀成果獎1項,正在申請3項專利(2項發明、1項實用新型)。
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